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石家莊煉化成功產(chǎn)出熔指400聚丙烯熔噴基料
按照中石化集團總部的工作安排,石家莊煉化公司打破常規(guī),緊急組織攻關,首次生產(chǎn)聚丙烯高熔融指數(shù)熔噴基料獲得成功,經(jīng)化驗,產(chǎn)品各項指標均達到要求。
3月4日,首批產(chǎn)品已供下游熔噴無紡布加工企業(yè)試用,標志著具有中國石化知識產(chǎn)權的第三代環(huán)管工藝技術潛能得到進一步挖潛,成為國內(nèi)第一套能生產(chǎn)出熔指達400g/10min以上的聚丙烯粉料裝置。
聚丙烯熔融指數(shù)是聚丙烯產(chǎn)品最基本指標,熔指數(shù)決定著下游產(chǎn)品品種和性能,熔指越高,下游用戶生產(chǎn)產(chǎn)品選擇寬度(維度)越大,生產(chǎn)口罩所用熔噴料時助劑加入少,氣味小,更環(huán)保、成本低。
石煉聚丙烯裝置生產(chǎn)能力為20萬噸/年,是國內(nèi)第一套采用中石化自主知識產(chǎn)權,第三代液相環(huán)管技術的聚丙烯生產(chǎn)裝置,能生產(chǎn)多種用于食品級(餐盒)、醫(yī)用(注射器、嬰兒用具、紡粘無紡布原料)綠色產(chǎn)品。裝置自2014年投產(chǎn)以來,生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品熔融指數(shù)最高僅有60g/10min。
石煉接受中國石化化工事業(yè)部緊急試產(chǎn)令,當晚,企業(yè)組織兩次專題生產(chǎn)會議,研究生產(chǎn)可行性方案及一系列生產(chǎn)準備工作。次日早晨調度會,公司領導再次組織會議,專門做出部署,抽調專業(yè)技術人員,成立緊急攻關組,確定生產(chǎn)方案。
企業(yè)首次采用無塑化劑的HR催化劑生產(chǎn)高熔指聚丙烯,沒有任何經(jīng)驗可借鑒,在北京化工研究院專家的大力支持和幫助下,雙方進一步研討完善了生產(chǎn)方案、關鍵控制數(shù)據(jù)和操作參數(shù),并與專家開通微信熱線,及時指導生產(chǎn)。因企業(yè)生產(chǎn)裝置處于低負荷運行,聚丙烯原料不能滿足生產(chǎn)需要,石家莊聯(lián)合石化有限公司得知后,無條件火速支援。
經(jīng)過充分準備,2月27日裝置進入生產(chǎn)階段,職工加強對操作細節(jié)控制,技術人員嚴把質量、操作關鍵點的管控,步步為營、穩(wěn)扎穩(wěn)打,保聚丙烯裝置平穩(wěn)生產(chǎn)。
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2月29日凌晨,完成了190噸高熔指聚丙烯粉料即熔噴基料生產(chǎn)任務,經(jīng)測熔指超400g/10min。
石煉此次緊急攻關生產(chǎn)獲得成功,為中石化第三代環(huán)管工藝技術深度開發(fā)應用提供了技術支持,也為此工藝生產(chǎn)高熔融指數(shù)聚丙烯熔噴布基料做了有益的嘗試,因生產(chǎn)的聚丙烯無塑化劑、熔融指數(shù)高,因此后續(xù)加工更經(jīng)濟、環(huán)保。